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破碎機在提高入選原煤質量中運用剖析
來源:盛科儀器 | 作者:盛科儀器 | 時間:2014-11-07
1原煤準備系統(tǒng)揀矸除雜狀況。
1.1礦井煤質情況車集煤礦礦井二2煤層屬于特低硫特低磷中灰分高發(fā)熱量年輕的優(yōu)質無煙煤,三煤組各煤層屬于低硫特低磷中富灰分高發(fā)熱量年輕的優(yōu)質無煙煤,全井田二2煤灰份在5.58~33.36%之間,平均13.63%,一般為10~15%,故二2煤層以中灰為主;三22煤層灰分在8.78~39.21%,平均29.88%;三3煤層,灰分在12.02~38.03%之間,平均20.91%,故三煤組以中富灰為主。
各主要煤層煤質特征基本一致,皆為低~中灰,特低~低硫,特低磷,高發(fā)熱量,抗碎強度較高,熱穩(wěn)定較好,并具有一定的技術加工性能的優(yōu)質無煙煤。車集煤礦地質條件復雜,礦井斷層多,井田巖漿巖活動比較頻繁,巖體分布廣泛,造成煤中大矸量不穩(wěn)定;而且井下工作面大量使用鋼材,鐵絲等直支護產品,每天都有大量的井下雜物混入原煤,給原煤除雜造成了一定的難度。
1.2原煤準備流程礦井來煤經原煤系統(tǒng)篩孔為100mm的102圓振動篩(型號為:YAH-1848)進行預先篩分,+100mm經104手選后進入105破碎至100mm以下與102篩下物103混合后進入入選前準備分級作業(yè),準備分級的粒度為13mm,通過202,202B,203分級篩進行分級,-13mm經301皮帶直接運至末原煤倉,+13mm進入207,207B跳汰作業(yè)進行分選,也可以不經準備篩分環(huán)節(jié),全部原煤進入兩臺跳汰機分選為精煤,中煤,矸石三個產品。
1.3現有的除雜環(huán)節(jié)。
①104手選皮帶處每班共配備6名撿雜人員負責將粒度大于80mm的矸石及雜物除去,撿雜人員80%為女工或新工人,要求開機時崗位保證不少于4人進行除雜作業(yè)。②104手選后物料進入一臺ZPUL-400×750型強力雙齒輥破碎機,破碎物料落入103.當雙齒輥破碎機出現故障或者維護檢修時,啟用備用的顎式破碎機。③103機頭,107機頭各設置除鐵器一臺,進行入選前的除鐵。
1.4除雜效果與存在的問題現有的人員和設備除雜效果并不理想,破碎機下溜槽經常被大塊矸石堵塞,而且破碎機很容易發(fā)生故障,需要停機處理。跳汰機中也常混入大塊矸石,清理床層時會清理出較多鐵器。經過長期觀察與分析,手選崗位人員配備存在問題,矸石量大時4人上崗根本無法滿足揀矸除雜需要,而且由于新人員上崗初期矸石和煤塊分不清楚,降低了手選質量;手選作業(yè)強度較大,崗位人員易疲勞,造成少撿漏檢。手選崗位司機定工定酬,撿矸量與薪酬不掛鉤,也造成責任心不強,偷懶,漏檢等情況。
設備方面,隨著礦井產量的攀升,105破碎機長期滿負荷運轉,,磨損快,設備故障率高,影響破碎質量;由于入選量大,現有的兩臺除鐵器不能將原煤中的鐵器具全部除盡。
總之,因為人員,設備都達不到要求,使入洗原煤質量不能得到保證,影響全廠經濟效益。
2提高揀矸除雜質量的幾點建議。
要從根本上提高入洗原煤質量,必須下決心從人員和設備兩方面解決問題才是關鍵。現提出以下幾點改進措施。
2.1人的因素。
、僭黾邮诌x人數,由現在的6人增加到9人,并保證開機情況下下至少有6人在崗位作業(yè),人員配備上滿足了工作需要。②安排責任心強,思想穩(wěn)定和身體素質好的員工上崗,盡量不要讓新員工作業(yè),新員工對矸石的分辨意識不強,可能造成錯揀,漏檢。③建立健全的獎罰機制,將手選矸和撿雜量與工資掛鉤,實行按勞分配;對因手選質量不好造成機電事故,生產事故的對相關責任人進行處罰。通過獎懲機制可以充分調動員工的積極性。④加強手選工的業(yè)務技能培訓和思想教育,使他們能夠更快更好的識別矸石并了解手選作業(yè)對后續(xù)流程的影響,從而從根本上提高他們的責任心和行動力。
2.2設備的因素。
、偌訌娖扑闄C的維護和管理,確保破碎機破碎性能優(yōu)越,并確保顎式破碎機完好,以便在雙齒輥破碎機故障時使用。②將103機頭,107機頭除鐵器更換為除鐵能力更強的除鐵器,并在201機尾增加一臺除鐵器,這樣就可以很大程度提高除鐵能力,有效控制進入跳汰機的鐵器,使跳汰洗煤正常進行。
3結語。
通過以上措施的實施,可以進一步改善和提高揀矸除雜的效果,也可以保證破碎機的安全高效運轉。有效提高入洗原煤質量,使跳汰洗選達到最好效果,從而確保了選煤廠生產的高效,優(yōu)質的產品,提高企業(yè)的經濟效益。